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一.启动前的准备工作
1,应认真审查是否有良好的润滑轴承,轴承座内的连接,以及是否有足够的油脂;
2,应仔细检查所有的紧固是完全固定。
3,传动带是好的,发现有带标志的应及时更换,在有上皮带或皮带轮油脂,一个干净的抹布擦他的申请和;
4,破碎机设备保护装置是好的,如果找到了保护装置的现象是不安全的,应当立即取消。
5,检查是否矿石破碎腔或其他杂物,如矿石,或其他碎片,应该取消。
二.破碎机开始
1,经检查,证明机械传动部分是正常的,前启动;
2,本机是只有在负载条件下启动的情况下许。
3,启动后,若发现有异常情况,应立即停止运行,必须查明和消除不正常情况,然后再重新,启动了破碎机。
随着衬板的磨损和破碎腔轮廓变化的程度,沿破碎腔高度被破碎的物料分布的比较均匀。在衬板极限磨损范围内都存在破碎腔轮廓尺寸的变化,特别是后期平行区不复存在,整个腔形完全失去原有的轮廓。此时给料口尺寸大约减小1.4-1.7倍,给料口所处理的物料数量较多。由于平行区不存在使得产品质量变坏,破碎机产量也下降。
衬板磨损的不均匀,会导致衬板的寿命和破碎机的技术经济指标下降,因而保护破碎机的破碎腔非常重要。
使用效果:
(1)锤式石灰石破碎机的生产能力在600-800t/h之间,是石膏破碎机生产能力的25-40倍,有效解决了原来石膏破碎机因产量低导致的运转率高、无检修时间等问题;
(2)可破碎大块石膏。zui/大破碎直径为1000×1200mm,有效解决了原先一边是石膏供应紧张、另一边却有大量的大块石膏无法使用的问题;
(3)成品粒度小,仅为2~15mm,有效解决了原来的石膏粒度大,经常堵滞的问题;
(4)物料的混合均匀性好,脱硫石膏的掺加量大幅提高,有效降低了原燃材料的成本;
(5)电力消耗有所下降。吨石膏电耗下降1~2KWh/t,每年可节约电费10万元;
(6)石灰石破碎机的自动化程度高,不用人工接触物料,工人的劳动条件大幅改善。